
安全生產(chǎn)
該礦屬于煤與瓦斯突出礦井,自然災害嚴重。主采三號煤層平均厚度6米,采用底板巷預抽瓦斯技術(shù)釋放瓦斯,鉆孔施工過程中會產(chǎn)生大量煤泥水,嚴重制約災害治理進度,且存在一定安全隱患。
為此,該礦技術(shù)團隊重點攻關(guān),變難題為課題,結(jié)合井下實際情況,設計了一套煤水分離系統(tǒng)技術(shù)方案,分離率達95%以上,可高效實現(xiàn)煤水分離。先將打孔時產(chǎn)生的煤水匯集到緩沖水池內(nèi),用專用煤礫泵將煤水經(jīng)管道打入到粗煤泥除渣裝置上,經(jīng)過除渣裝置處理后,2毫米以上粗煤泥直接落到皮帶運走,剩余細顆粒煤水流入沉淀池后打入到濾榨裝置內(nèi)處理,脫出來的干煤泥經(jīng)皮帶運走,清水則流入到采區(qū)水倉。
“施工穿層鉆孔、水力沖孔,在作業(yè)過程中產(chǎn)生大量煤水,為防止煤水亂流,現(xiàn)場修建了攔水壩和排水沉淀池進行清淤排水,工作量和人工投入都比較大?!痹摰V打鉆二隊隊長原雪飛講述打鉆過程中遇到的實際困難。不僅如此,打鉆過程中未及時處理的煤水吸入排水管很容易造成堵塞,每天還需安排專人清煤和排水才能保證正常施工,嚴重影響打鉆進度,還會給安全生產(chǎn)帶來重大隱患。
對此,該礦積極探索新方法新途徑,通過分析研判、對標學習,實驗對比發(fā)現(xiàn),煤水分離系統(tǒng)將煤礫泵、除渣裝置、濾渣裝置有效結(jié)合,可將鉆孔施工過程中產(chǎn)生的煤和水有效分離。為保障系統(tǒng)高效運行,技術(shù)人員定期對設備進行全面仔細的檢查,排查各類隱患,確保電氣、機械部分完好,轉(zhuǎn)動部分靈活,保障系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行,在應用上達到高效運轉(zhuǎn)的目的。
“這個裝置非常實用,以前一臺鉆機需要專門安排兩人不間斷清煤,還把現(xiàn)場弄得亂七八糟,現(xiàn)在一個人就輕松搞定一臺鉆機的煤水,真是省力又省心。”職工常宏偉高興地說。
該裝置使用方法簡單、成本低、穩(wěn)定可靠,可大規(guī)模推廣應用,對環(huán)境和操作要求簡單。投入使用后,打鉆效率得到顯著提升,作業(yè)人員投入也有所減少,降低了職工的勞動強度,提高了打鉆現(xiàn)場的安全生產(chǎn)質(zhì)量標準化水平,為瓦斯災害治理安全高效提供了技術(shù)保障,也實現(xiàn)了“少人則安、無人則安”的安全管理理念。(高孟學 謝登峰)