日前,韓城礦業(yè)王峰煤礦“奮進號”TBM硬巖掘進機,在南一盤區(qū)瓦斯底抽巷成功完成首次轉(zhuǎn)彎掘進,為該礦在復雜地質(zhì)條件下,TBM快掘技術不斷實現(xiàn)突破積累了寶貴經(jīng)驗,這條百米“長龍”將迎來新一輪的突飛猛進。
此次轉(zhuǎn)彎掘進整體路徑為345米,掘進方位角由201度轉(zhuǎn)向21度。6月16日,百米整機已全部通過轉(zhuǎn)彎區(qū),安全掘進45米,設備各系統(tǒng)均正常運行,首次轉(zhuǎn)彎掘進,僅歷時68天順利完成。
該礦南一盤區(qū)瓦斯底抽巷工程,是目前國內(nèi)最長的單體巖巷掘進施工項目,由4個半圓弧接連組成,考慮TBM拆安工程量大、工期長,該礦決定采用U型轉(zhuǎn)彎連續(xù)施工方式,縮短工作面成巷周期。
“此項工程是王峰煤礦自應用“雙盾”掘進以來,首次實施轉(zhuǎn)彎掘進,經(jīng)驗的空白讓我們更加嚴謹,在通過進行多次模擬預演,動態(tài)跟進寫實,不斷校核坐標參數(shù),為實現(xiàn)轉(zhuǎn)彎成功夯實基礎?!痹摰V生產(chǎn)副總經(jīng)理王衛(wèi)忠說。
項目伊始,面對通風、運輸系統(tǒng)鋪設以及兩巷重疊區(qū)域?qū)游徊贾玫葟碗s難題,該礦技術團隊,采用小循環(huán)作業(yè)方式,通過調(diào)控刀盤轉(zhuǎn)速、調(diào)整轉(zhuǎn)彎側(cè)撐靴壓力等多種施工優(yōu)化方案,在兼顧TBM主機安全的同時滿足轉(zhuǎn)彎要求。
轉(zhuǎn)彎至88米時,地質(zhì)巖層結(jié)構(gòu)發(fā)生變化,面對圍巖破碎、拖車壓力不足疑難問題,該礦通過高精度全站儀每班實測數(shù)據(jù),由機載智能系統(tǒng)校核方位,司機通過控制推進油缸的壓力和撐靴來控制TBM姿態(tài),實時與中軸線對比來校正機身姿態(tài),從而實現(xiàn)精準掘進。(李瓊酉 李哲)